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近日,重慶市2015年度 QC小組成果發(fā)布會在長壽舉辦,我公司2項參賽課題《提高銀銅鎳稀土連鑄成品率》和《降低AgNi10金相組織不合格率》經(jīng)過激烈角逐,最終脫穎而出,分別榮獲問題解決型QC成果發(fā)布一等獎和二等獎。
我公司以降本增效為核心,結(jié)合市場開拓和技術(shù)創(chuàng)新狠抓質(zhì)量管理創(chuàng)新活動,取得不俗成績。AgCuNiRE連鑄熔煉生產(chǎn)線是該分公司2012年引進的熔煉新工藝,引進初期該產(chǎn)品連鑄質(zhì)量差,成品率低,影響了市場拓展。《提高銀銅鎳稀土連鑄成品率》正是為專題攻克AgCuNiRE產(chǎn)品連鑄質(zhì)量問題而選定的QC課題。為達到預期目標,該分公司成立了由總工程師及相關(guān)技術(shù)人員組成的QC成果技術(shù)攻關(guān)小組。QC小組對產(chǎn)品現(xiàn)狀進行了全面調(diào)查分析,確定了QC活動目標,并通過反復的要因分析制定了對策措施。在實施過程中始終堅持PDCA循環(huán)持續(xù)改進和攻關(guān),使QC活動取得了明顯效果,遠超預期目標。從2014年8月份開始,AgCuNiRE產(chǎn)品使用連鑄熔煉全面替代真空熔煉,縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約成本總計約48.8萬元/年。
《降低AgNi10金相組織不合格率》是與同行業(yè)AgNi10金相組織較高合格率對比后精心選定的攻關(guān)課題,QC小組持續(xù)攻關(guān)8個月,使產(chǎn)品質(zhì)量和成品率得到明顯改進和提高,客戶不良反饋明顯減少,生產(chǎn)成本得到了明顯的降低,2014年總計節(jié)約成本約16.5萬。
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